近期,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司鋼軋事業(yè)部油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)歷經(jīng)6個(gè)月全方位改造,順利通過(guò)了驗(yàn)收運(yùn)行。改造后的高線油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)有效解決了分鋼輥道油氣潤(rùn)滑故障多、潤(rùn)滑效果差,油品消耗增加、設(shè)備作業(yè)率降低等一系列問(wèn)題,且較改造前每月節(jié)約油料消耗8.7萬(wàn)元,年節(jié)約成本約105萬(wàn)元。
今年以來(lái),陜鋼集團(tuán)漢鋼公司鋼軋事業(yè)部為全面釋放產(chǎn)能、奮力追趕超越,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的良好生產(chǎn)格局,成立了煉、軋鋼工序產(chǎn)量指標(biāo)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組,深入一線排查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)制約產(chǎn)量提升的關(guān)鍵點(diǎn)。在檢查中,攻關(guān)組發(fā)現(xiàn)由于生產(chǎn)區(qū)域壓縮空氣壓力不穩(wěn)定,1#、2#高線分鋼輥道油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)壓力繼電器經(jīng)常報(bào)故障,致使系統(tǒng)停止運(yùn)行,從而導(dǎo)致分配器不能正常工作。且調(diào)壓閥密封件經(jīng)常破損,過(guò)濾器濾芯經(jīng)常堵塞,造成油品消耗增加,設(shè)備故障率上升,制約著產(chǎn)量的進(jìn)一步釋放。
如何在滿足正常設(shè)備潤(rùn)滑需求的同時(shí),又能降低油品消耗、提升產(chǎn)量,成為了該事業(yè)部解決此問(wèn)題的核心工作。
為此,該事業(yè)部深入研究學(xué)習(xí),利用年初檢修時(shí)間對(duì)1#高線分鋼輥道油氣潤(rùn)滑、2#高線粗中軋油氣潤(rùn)滑進(jìn)行了整體改造。改造的油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)由獨(dú)立主站、分站組成,改造時(shí)運(yùn)用中間連接管道,添加PLC電子控制,安裝西門(mén)子監(jiān)控裝置對(duì)油氣分配器進(jìn)行智能管理,使用連接電纜、中間管道及閥門(mén)和管道接頭,對(duì)626個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)進(jìn)行電子控制及監(jiān)控。此外,事業(yè)部還組織操作、維護(hù)人員對(duì)改造的油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)工作原理、結(jié)構(gòu)組成、功能、操作規(guī)程、維護(hù)知識(shí)及常見(jiàn)故障處理方法、控制參數(shù)調(diào)節(jié)等進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
改造后,壓縮空氣在軸承座內(nèi)形成正壓起到密封作用,從而阻止水、氧化鐵皮、粉塵等污染物進(jìn)入軸承,油氣混合物能有效穿透軸承,處于高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)產(chǎn)生的離心力形成空氣渦流,大大提高了油氣潤(rùn)滑效率,解決了油氣潤(rùn)滑故障多、油品消耗大等問(wèn)題,促使產(chǎn)量得以進(jìn)一步提高。
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